近日,吉林油田在長嶺采氣作業(yè)區(qū)對長深D1-3采氣井開展靜壓測試、井筒完整性驗證等工作,標(biāo)志著長嶺氣田CCUS-EGR礦場試驗的先導(dǎo)試驗項目正式進入現(xiàn)場實施階段,拉開了CCUS-EOR與CCUS-EGR全鏈條協(xié)同發(fā)展模式的序幕。經(jīng)過一年的技術(shù)攻關(guān),吉林油田在CCUS技術(shù)應(yīng)用上取得重大突破,為氣藏開發(fā)與碳減排協(xié)同發(fā)展開辟新路徑。
一直以來,吉林油田大力推進CCUS產(chǎn)業(yè)化進程,在二氧化碳驅(qū)油提高采收率技術(shù)(CCUS-EOR)方面積累了豐富實踐經(jīng)驗。而氣藏提高采收率技術(shù)(CCUS-EGR)此前尚處起步階段。長嶺氣田作為吉林油田天然氣穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)的“壓艙石”,剩余儲量規(guī)模大,但采收率偏低,缺乏有效提采手段。為此,吉林油田按照“一碳兩用三循環(huán)”理念,依托長嶺氣田的氣源、場站、管網(wǎng)優(yōu)勢以及CCUS-EOR成熟經(jīng)驗,規(guī)劃構(gòu)建EOR與EGR的自循環(huán)及二者間的循環(huán)體系,全力打造全鏈條協(xié)同發(fā)展模式,未來將在長嶺和大情字地區(qū)建設(shè)EOR與EGR立體、全鏈條提采項目。
據(jù)吉林油田勘探開發(fā)研究院松南天然氣研究所副所長周俊廷介紹,EOR產(chǎn)出伴生氣中二氧化碳濃度比注入時低70%,直接回注會影響驅(qū)替效果,而通過EGR過程提純后的二氧化碳再回注,既能提高驅(qū)替效率,還可作為碳庫及EOR后期差異化注入的調(diào)峰手段。此外,吉林油田還通過共享技術(shù)成果與基礎(chǔ)設(shè)施,減少研發(fā)成本與資源浪費,例如在運輸管道方面,共同使用一套完善的運輸管網(wǎng),避免重復(fù)建設(shè)。
今年年初,吉林油田迅速啟動致密氣CCUS-EGR可行性研究,采用廠院聯(lián)合辦公模式,高效編制先導(dǎo)試驗方案。按照低投入、快見效、可復(fù)制的思路,優(yōu)選長深D平2井區(qū)為試驗?zāi)繕?biāo)區(qū),設(shè)計3套注采井網(wǎng),確定注入量、注入壓力、注入方式、注采周期等關(guān)鍵參數(shù),并通過多輪論證優(yōu)化方案。最終確定注氣井1口、采氣井4口,初期只注不采,升壓后邊注邊采,預(yù)計最終可提高采收率12.5%。5月中旬,項目正式進入現(xiàn)場實施。
下一步,吉林油田將在現(xiàn)場實施基礎(chǔ)上,補充完善室內(nèi)微觀機理實驗,結(jié)合氣藏監(jiān)測與資料錄取,跟蹤評價方案實施效果,同時做好注入井重新完井、采出井防腐等工作,確保試注試驗順利推進,為推動能源行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型貢獻力量 。
來源:吉林日報·彩練新聞
作者:鄒鵬亮
初審:劉晗
復(fù)審:馬萍
終審:張宇